江西水泥公司日產(chǎn)量2000噸的熟料生產(chǎn)線,配備2臺(tái)φ3.5成10中卸烘干原料磨機(jī)。工藝流程如圖所示。在生產(chǎn)操作中,主要檢查和控制磨機(jī)三個(gè)方面的內(nèi)容,即磨機(jī)喂料、磨機(jī)堵塞、成品細(xì)度變化
1.磨機(jī)喂料
(1)喂料過量 判斷堵塞磨機(jī)較明顯的標(biāo)志是粗磨倉(cāng)壓差的變化。發(fā)生堵塞磨機(jī)時(shí),粗磨倉(cāng)壓差很快上升,應(yīng)經(jīng)常檢查,綜合各個(gè)參數(shù)的變化,及時(shí)平穩(wěn)的減小喂料量,盡量避免停喂。
(2)喂料不足 喂料不足時(shí)應(yīng)及時(shí)增加喂料。同時(shí)注意磨機(jī)排風(fēng)機(jī)進(jìn)口閥門開度的調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)是根據(jù)出磨氣體溫度保持100℃±10℃進(jìn)行的。
2.磨機(jī)堵塞
(1).烘干倉(cāng)堵塞 調(diào)整辦法:可以先減少喂料量,加大磨機(jī)排風(fēng)機(jī)進(jìn)口風(fēng)門開度,適當(dāng)增大入磨的粗粉回料量。此外應(yīng)檢查磨機(jī)內(nèi)烘干倉(cāng)情況,維修烘干倉(cāng)揚(yáng)料板;減少入磨物料的水分,及時(shí)清除大塊物料等。
(2)粉磨倉(cāng)堵塞 處理辦法:減少喂料;降低入磨物料水分;適當(dāng)增加粗粉回料量入粗磨倉(cāng)的比例;調(diào)節(jié)各閥門,加大熱風(fēng)量,關(guān)閉冷風(fēng)閥,開大磨機(jī)排風(fēng)機(jī)口的進(jìn)口風(fēng)閥。
3.成品細(xì)度變化
生料細(xì)度變化的主要原因:1.入磨物料粒度過大,2烘干和粉磨能力不平衡3.配球不合理或箅板孔大小不合適4.未調(diào)整好選粉機(jī)風(fēng)量、風(fēng)葉及轉(zhuǎn)速
處理方法:1.嚴(yán)格控制并減小入磨物料粒度;2.合理調(diào)整各閥門,平衡烘干能力和粉磨能力;3.調(diào)整選粉機(jī)葉片,控制好生料細(xì)度,提高選粉效率;4.作各倉(cāng)篩析曲線,調(diào)整配球和隔倉(cāng)板篦孔的大小;5.調(diào)整粗粉回料的分配比例,使粗、細(xì)磨倉(cāng)能力負(fù)荷平衡;6.生料細(xì)度小,磨機(jī)無(wú)其它不正常狀況發(fā)生時(shí),可適當(dāng)增加喂料量。
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